目前,大多数鸡粪烘干系统流程是湿物料和一烘锅炉热风一起从左侧进入,从右侧出来,热风直接通过除尘室除尘后经风机放空,粒状产品经筛分后进入二烘,同二烘锅炉热风一起从左侧进入,热风经过除尘室经风机放空,产品再经过降温去包装,由于进料口、出料口及转筒两头漏风严重,造成炉膛气体流量小,温度过高,粘结严重,同时由于漏入大量冷空气,烟气温度降低,传热效率降低。
针对以上问题,我们提供了以下解决措施: 1、一烘出气直接送二烘作热源,省去二烘锅炉和风机,气体从一烘出来进旋风除尘,通过风机放空;
2、流程由原来的并流全部改为逆流,传热效率大大提高;
3、针对进、出料口存在的两头漏气严重的情况,对进出口进行了改造,该装置有5片以上叶片焊接在中空管上,管中心是轴,外加圆弧型外壳密封组成,调节装置位置,使物料落在单侧叶片上,由于物料重力和冲力作用,叶片向同侧偏转,同时将物料带入内部。由于叶片密封作用,空气不能进入,可有效地避免外界冷空气吸入而降低热风温度,导致传热效率下降,能更有效地提高传热效率。
改造后的系统经过一段时间的运行,状况稳定,操作条件得到了优化,出炉膛烟气温度也由800℃上升到1000℃,炉膛温度明显下降,燃料燃烧更加完全,炉门、炉条等的运行周期明显延长,能耗下降,同时由于系统增加了旋风除尘器,真正实现了洁净排放,并了污水(原来粉尘多,加水除尘),为有机肥更好的生产提供了理论和实践依据。