前开门9060A手动喷砂机 中山喷砂机
1. 概 述
1-1工作原理
本机采用吸入式喷砂,即利用压缩空气在喷枪内高速流动形成负压产生引射作用,将旋风分离器存箱内的磨料通过胶管吸入喷枪内,然后随压缩空气流由喷嘴高速喷射到工件的表面,达到喷砂加工的目的。
1-2 本机特点
A. 本机设计新颖,结构简单可靠,操作方便,加工效能好能源消耗低。
B. 本机主要零件部位采用进口件,安全可靠,使用寿命长。
1-3 用 途
本机能完成清理锻铸件、焊接件、热处理件、冲压件及机械加工件的粗糙表面、去氧化皮、残盐和毛刺、用于喷涂、电镀前的预处理工序。
本机还用作喷玻璃丸、强化光饰零件表面。
本机适用于中、小零件单件小批量生产。
1-4 主要技术规格
外形尺寸:1230mm长X900mm宽X2150mm高
工作舱尺寸:900mm长X800mm宽X670mm高
电 源:220V,50HZ。
机器照明灯:220V,25W 泛光白炽灯
压缩空气源:压力5-7bar(kg/㎡)
流量0.8-1.2m3min干燥清洁的压缩空气。
分离器风量:8.5m3/min.
除 尘 方式:XL9080型配置袋式除尘箱,利用脚踏开关,启动气动除尘装置,振动清尘,操作工人则只需每隔一小时按动踏开关除尘一、二次。型配置除尘袋。
机器承载量:150kg
机器 净 量:160kg
2. 机器的安装
喷砂机应安放在工作场地平整坚实的地面上,不需要地脚螺钉。
2-1压缩空气源
用压缩空气软管连接气源到喷砂机过滤调压阀进气接头处。
压缩空气消耗量:(使用喷枪喷嘴孔径8mm,气嘴孔径4mm)。
压缩空气压力(bar) 2.8 4.2 5.6 7.0
压缩空气耗气量(m3/min) 0.54 0.76 0.96 1.19
2-2电 源
将喷砂机电源插头插入220V,50HZ电源插座,电源插座有接地端子。
3操作程序
3-1磨料的装入
根据加工需要选择适当的磨料装入旋风分离器下部的存箱内,磨料一次装入量为3-5kg左右。
3-2进砂量的调节
根据使用磨料的种类,调整进砂调节器进气管的位置,使进气管端部器露出适当长度的进砂间隙,从而可以控制磨料进入输砂管的数量,一般进砂间隙为6-7mm,也可按实际使用情况确定合理的数值。
3-3压缩空气压力的调节
按工作需要调节过滤器压阀控制进入喷枪的压缩空气压力,工作压力可在2.8-7bar范围内选择。
3-4灰尘的清除
每隔8小时清理一次灰尘,具体操作为:关闭电源开关,脚踩左底处的清灰脚踏阀1-2分钟,以使除尘布袋振动抖落灰尘,然后打开除尘箱底部盖板,用容器盛住灰尘倒掉。
3-5开机操作
A开启电源开关,照明灯亮,分离电动机启动。
B打开工作舱内,将待加工零件放在网孔板上,关上工作舱门。
C双手插入工作手套,一手拿喷枪,一手拿工件,喷枪嘴对准待喷工件
D轻踩脚踏开关,压缩空气开通进入喷枪,磨料将按调定的喷射量从分离器存箱底被引射身到喷枪内,在压缩空气作用下高速喷射到被加工工件表面上。
E喷砂加工过程中,一方面要保持喷枪与工作间有适当的喷射距离及角度,另一方面要使喷枪与工作间相对移动,使工件表面均匀受到磨料的喷射加工,直到取的满意结果。
F加工完毕后,脚从脚踏开关处移开,喷枪停止喷射磨料之后,才可打开工作舱门,取出零件。
G如果还需要继续加工零件,中间不要关断分离器及照明电源。
H下班后停止工作,应关断分离器和照明电源。
4.常见故障及排除方法
故障现象 可能原因 排除方法
好的磨料进入吸尘袋 新吸尘袋分离器调节带开口太大
磨料太细 一般使用8小时后可消除调小开口
采用较粗的磨料
磨料漏失在工作场地 吸尘袋有孔洞或未夹紧 更换吸尘袋,重新夹紧吸尘袋
喷砂时视野不清楚 吸尘袋堵塞;吸尘袋老化堵死;
磨料中含粉尘太多;
回收管被堵塞;
气嘴孔太大;
压缩空气压力太高。 振动吸尘袋;更换吸尘袋;
更换磨料,调整分离器调节带开口;拆卸回收管,检查堵塞原因;孔径不能大于5.6mm
按推荐的压力调低
加工效能低 压缩空气压力太低
喷嘴及气嘴太小
所有磨料已超过使用极限(破碎的磨料和粉尘太多) 调大压力
更换较大的喷嘴及气嘴排空旧磨料,再装入新磨料
喷出的磨料不均匀或脉动 磨料太少;
空气压缩压力太低
喷嘴堵塞
磨料潮湿
分离器存箱调节器气隙太小
使磨料不能输出 添加磨料
调高压力
消除堵塞物
排空贮箱中磨料,装入干燥的磨料
检查气路中是否含水调大气隙