潍坊现场动平衡服务服务至上

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山东潍坊现场动平衡

设备如汽轮发电机、循环风机、电厂引风机、一二次风机、送风机、电动机、发电机、水轮机、机床、磨床、非标转动大型设备的动平衡服务,诸多设备转子的质量不平衡是转动设备常见的问题之一,也是出现现场振动的主要故障,大约50-60%都可以归结为动不平衡造成。所以成功的消除或减小转子不平衡是降低机械振动的主要手段。无需回厂,现场就可消除因动平衡失衡造成的各种振动。

如何提高设备的运行周期,延长设备运行时间,并且是现场消除故障。质量高的动平衡总会提高安全性,延长机器寿命和提高设备利用率。所以现场动平衡是有效行的方法,也是经济效益的需求。

现场动平衡主要优点
   1、现场动平衡一般是在机上平衡的基础上进行现场动平衡,除了能够解决机上平衡不能解决的现场问题,还可以进一步提高动平衡的精度。特别是对于高速旋转的设备,非常需要现场动平衡。
   2、现场动平衡是完全装配好的设备上在运行工况下进行的动平衡,可以补偿装配上的误差。如在现场消除振动过程中遇到过汽轮机转子和发电机转子虽然各自在出厂时做了动平衡,但到厂回装联轴器连接后,汽轮机及发电机成为一个转子后,启动机组还是出现振动,而现场动平衡就可解决这个问题,因为现场动平衡是在机组正常额定转速下运行时的振动分析及现场消除,是一种有效的补偿方法和问题处理方法。而对于转子因转子质量不平衡造成的振动,不管是在临界转速时振动过大还是在汽轮机额定转速定速时的振动,通过现场动平衡仪分析造成振动原因,如频谱分析、倍频分析、轴心轨迹分析、相位分析等,查出造成振动原因后在转子欠量相位处配重一定质量的平衡块就可消除振动,工作完成。从而达到在优良的振动范围内运行。
   3、不需要拆卸设备和运输转子,节省时间(一般拆卸转子大约7天时间)降低费用、运输费用及风险。减少停机时间停机的损失。一般情况下现场动平衡时间可控制在3小时至48小时以内完成(与做何种设备有关如汽轮机、水轮机、风机、电动机等)。例如:风机一般在厂家出厂前做转子动平衡到现场安装后振动都能在合格范围内运行,而经过长时间运行后,叶片冲刷、腐蚀、磨损等原因会造成转子的质量不平衡,这时风机出现振动。如果回厂做动平衡需要拆除机壳、拆除叶轮,拆除轴承、拆除联轴器、运输等环节,需要耗费大量的时间、人力、物力等,而现场动平衡就可解决这一难题,因在现场不拆除叶轮情况下就可消除因转子质量不平衡造成的振动。通过在现场消除振动,达到良好的运行状态。
   4、转子在运行中受到温度。压力、变形、、周围环境、膨胀等的影响,现场动平衡可以实地测量及校正,特别是工作在临界转速附近的设备,进行现场动平衡达到非常规的精度水平,使临界转速下的振动也能满足设备运行要求。 

1633.png@750w_750h_90Q    5、能解决动平衡机上难以解决甚至不能解决的平衡振动问题。振动分析消除
转动设备的机械损坏,50%的故障都与动平衡不良有关。现在做动平衡的方式有两种:平衡机动平衡以及现场动平衡。随着工厂对设备的要求越来越高,对设备进行现场动平衡校正慢慢变得越来越普遍。因为不需要对设备进行拆卸,节约成本和时间,现场动平衡进行风机动平衡、汽轮发电机等校正,大量节省了平衡校正的时间。
对于旋转设备而言,良好的平衡校正,可以使旋转设备的组件寿命延长数倍,甚至数十倍,现场在线动平衡校正是在不必拆卸叶轮、转子等转动件的情况下,就能直接实施现场动平衡校正。
现场动平衡的好处
1.不必拆卸转动件,减少停机时间,现场在线平衡校正一般只需一小时左右。
2.可以在实际工作转速下实施校正,通常转动件拆卸后,在平衡机下校正时,都无法在高速位进行校正,而现场在线动平衡校正则可以校正转速100转--20000转。
3.转动设备振动的问题有时与平衡无关,利用现场动平衡仪就可以分析是否有平衡不佳的问题,避免不必要的平衡校正。
4.影响平衡的因素很多,包括所有的转动组件(叶轮、转轴、联轴器、键座等)的平衡及转动件安装间隙、偏角等因素,因此直接在线平衡得到较佳的平衡效果。
应用范围:风机叶轮、汽轮发电机、转轴、水轮机、电机转子、加工机主轴、破碎机等旋转设备在线动平衡
1、如果汽轮发电机在大修后振动超标;
2、汽轮发电机安装完成后启动振动超标;
3、汽轮发电机小修后振动超标;
4、汽轮发电机过临界转速时振动超标;
5、汽轮机在带负荷时随负荷增加振动变大;
6、发电机轴承及励磁机某个轴承振动超标;
7、风机在启动及运行过程中振动超标。
以上内容全部在现场消除,在线动平衡。
在线动平衡的服务范围:
汽轮机、发电机、风机、磨煤机、引风机、循环风机、水轮机、送风机、机床、排粉风机、一次风机、除尘风机、大型转动设备等。
在线动平衡优点:
1、在额定转速下采集及配重,在线动平衡就是运行状态下的动平衡,避免其它因素的影响。
2、不必要拆除需要平衡的设备如发电机、汽轮机、风机、机床、水轮机等,在现场直接消除,减少停机时间。
3、不必要诸多的时间在拆装设备上浪费人力物力,来回拆装运输的风险,因发电、运行就是金钱,时间及人力用来创造更多的价值。
4、一般汽轮发电机在厂都是做低速动平衡后出厂,而在线动平衡是高速额定转速下的在线动平衡,数据更。
5、影响动平衡的因素很多,虽然在厂做过低速动平衡,但如叶片、叶轮、通流间隙、联轴器、轴承支撑度、键槽等安装及加工偏差的影响,所以在线动平衡是优的校正方法。1633.png@750w_750h_90Q现场动平衡
现场动平衡是完全装配好的设备上在运行工况下进行的动平衡,可以补偿装配上的误差。如在现场消除振动过程中遇到过汽轮机转子和发电机转子虽然各自在出厂时做了动平衡,但到厂回装联轴器连接后,汽轮机及发电机成为一个转子后,启动机组还是出现振动,而现场动平衡就可解决这个问题,因为现场动平衡是在机组正常额定转速下运行时的振动分析及现场消除,是一种有效的补偿方法和问题处理方法。而对于转子因转子质量不平衡造成的振动,不管是在临界转速时振动过大还是在汽轮机额定转速定速时的振动,通过现场动平衡仪分析造成振动原因,如频谱分析、倍频分析、轴心轨迹分析、相位分析等,查出造成振动原因后在转子欠量相位处配重一定质量的平衡块就可消除振动,工作完成。从而达到在优良的振动范围内运行。
案例说明:哈尔滨水泥余热电厂
检修内容:汽轮机振动大
处理问题:汽轮机9MW,额定转速2#轴承振动65um左右,3#轴承振动87 um左右,整体过程有多个临界振动在150 um左右,因振动超标无法带负荷。
内容:3000r/min定速振动大,转速到2250r/min后振动持续上升,随转速升高振动大幅攀升。通过分析1X、2X、3X、轴心轨迹等分析,主要成分还是基频振动,分析确定是有转子动不平衡造成,停机确定相位及配重质量后在发电机前后端盖处各配重,启动汽轮机开机,3000r/min定速振动全在优良范围内运行,2#轴承振动18um左右,3#轴承振动21 um左右,振动消除。
现场消除动平衡配重效果:振动在优良范围内运行。生物余热电厂
检修内容:汽轮机振动大
处理问题:汽轮机在额定转速3000 r/min ,2#轴承振动75 um左右,3#轴承振动85 um左右,整体启动过程有多个临界振动在120um--140 um左右
内容:3000转定速振动大,转速到2600转后振动持续上升,随转速升高振动升高增大。通过分析1X、2X、3X、轴心轨迹等分析,主要成分还是基频振动,分析确定是有转子动不平衡造成,停机确定相位及配重质量在发电机前端加配重后开机,振动全在优良范围内运行2#轴承振动18 um左右,3#轴承振动21 um左右。
现场消除动平衡配重效果:振动在优良范围内运行。

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