钻头寿命长:潜孔锤取心钻进的基本机理及孔底条件不同于普通合金回转钻进,锥球形及片齿形合金具有高的抗冲击韧性及耐磨性,合理的钻头设计及优化的技术参数配合,能够获得较好的钻进技术效果,提高钻头的使用寿命。投入试验的八只钻头平均进尺为29.9m,其中试验工作量较大的四只φ130/110单管柱齿,φ130/同10双管柱齿钻头累计进尺180.39m,平均钻头进尺45.1m。D-Z-1号钻头进尺达80.76m,大大普通合金的钻头寿命。并且,通过二次或多次更替新合金,可以充分提高钻头的利用率,同时,可以大大降低钻头费用。试验中所有钻头除合金有不同程度磨损外,无崩刃脱落现象,钻头体磨损正常。
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钻孔弯曲度均符合地质要求:在水文水井钻孔钻进施工中能及时发现含水层,提高洗井效果,较好地防止含水层堵塞,在水位浅、流量较大的钻孔中亦能克服背压及涌水,实现快速钻进。黎91-1孔、洪91-1孔当对上部进行套管止水后恢复钻进时,随着孔深延深,及时发现含水层,并通过三角堰观测,粗略掌握地下水涌水量的变化,较好地防止含水层的堵塞。二孔均在水位浅,背压大,孔内涌水量较大的条件下,钻到预定70m深度。
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地质效果好 1、了岩心采取。6个试验钻孔资料表明,平均岩心采取率为79.87%,高者达到86.8%,完全满足了地质设计70%的要求,岩心一般呈柱状,短柱状及饼状,岩心直径均匀,无异状,代表性好,卡簧采心可靠,回次获得率几乎。由于采用空气洗井介质,消除了泥浆冲洗液对岩心的污染。 台月效率较高。早期试验阶段,由于现场组织,操作配合尚不够熟练,纯钻进时间率仅为26.5%,平均台月效率达到663m,较合金钻进平均台月效514m提高23.8%,但是,随着操作、技术的熟练,现场组织的加强,有三个钻孔的台效分别达到715m、803m、882m,这些指标都大大超过合金钻进水平。台班进尺高达16.40m。
钻进:1、机械钻速高。试验情况表明,在3~5级砂岩、粉砂岩及泥岩层中,潜孔锤取心钻进机械钻速平均达到3.46m/h,较队常年合金钻进机械钻速2.9m/h提高了19.3%,较相邻钻孔同类地层相同口径的合金钻进,提高60-129%。在洪1号孔及成渝路管理处潜孔锤取心钻进,机械钻速分别为5.99m/h及4.43m/h,潜孔锤取心钻进的高机械钻速,不同孔段,有的达到5~8m/h,甚至12.63~17.0m/h。机械钻速高的原因,潜孔锤取心钻进是以冲击破碎为主,转剪切破碎为辅的联合作用而呈体积破岩机理。同时,具有压力的空气流形成高的环隙上返速度,有利于排除岩屑,保持孔内清洁,减少钻头的重复破碎,提高钻进效率。