反渗透还原剂,高含量99%

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反渗透装置的污染主要是超滤没有截留的一些物质所造成的,还有一个主要原因就是还原剂的大量投加,不少车间用的还原剂是亚硫酸氢钠,目的是还原水中的余氯,1ppm的余氯需要1.47ppm的还原剂还原。因反渗透高压泵出口慢开阀内漏,2#反渗透膜被氧化后,
氧化剂一直没有投加,为了控制ORP值还原剂没有中断,而超滤出水余氯只有0.01ppm,显然不需要投加还原剂,ORP计(氧化还原电位)在投运以来一直不稳定,漂移现象严重,水中在没有余氯的情况下ORP值显示400-600之间,(工艺指标应控制在200mv左右)为了控制ORP值操作人员大量投加还原剂,这样富余的还原剂就造成了反渗透膜污堵。还原剂又是还原菌的营养源,造成还原菌大量繁殖,反渗透膜污堵加快。

通过提取保安过滤器黏泥物质经过次氯酸钠能够完全反应溶解,说明堵塞保安过滤器滤芯的物质为有机类微生物黏泥。
(3)还原剂加药点位置及加药量排查
核算还原剂加药量在1.8ppm,从加药量数据上分析,不存在加药过量。取超滤出水与RO保安过滤器出水做对比,超滤出水基本闻不到味道,但RO保安过滤器处水质有明显异味,再结合加药点的位置判断,还原剂和盐酸加药点在RO系统进水主管路上,阻垢剂和非氧杀菌剂加药点分别在1#RO和2#RO进水支路上,在还原剂与非氧杀菌剂之间存有10米左右的杀菌盲区。
(4)次氯酸钠质量情况排查
与客户了解到上批次的次氯酸钠长期在室外存放未避光存放,颜色上偏红,有效氯含量存在衰减,次氯酸钠加药点前后日常无余氯检测,当前端次氯酸钠质量打折扣后,变相的还原剂就会存在过量添加,这也是在3月份突然爆发滤芯污堵后,调整增加次氯酸钠加药量后滤芯污堵有减轻趋势。但当系统已经出现了大量微生物黏泥或胶体,再去通过前端的预防控制,就会导致杀菌效果缓慢。
3 问题解决方法及预防措施
(1)根据ORP仪器数值,同时增加RO余氯检测,依据余氯数值来控制调整还原剂加药量,以不氧化膜元件为前提,还原剂投加量以尽可能少加为原则,避免还原剂过量引起微生物滋生。同时将次氯酸钠避光存放,更换质量好的药剂。
(2)超滤池出水泵管路至RO保安过滤器内存在杀菌盲区,管路内壁表面附着大量微生物黏泥,考虑实际运行条件,管路不方便拆检,虽然通过次氯酸钠能够溶解但存在膜元件氧化的风险,通过采取在RO进水泵出口管路上增加加药管路旁通,采用PWT SHOCK非氧化性杀菌剂对系统管路每2天冲击消杀1次,每次冲击消杀1.5小时,冲击用量在125ppm,对系统已产生的微生物黏泥剥离。

余氯对反渗透膜产生氧化作用,出现明显的脱盐率下降的现象。大约1PPM的余氯在200~1000小时就可能使膜元件发生降解。余氯对膜的攻击速度取决于水质环境。在碱性条件下的速度比中型和酸性快的多。一般控制余氯<0.1ppm。氯胺虽然也具有氧化作用,但对膜的作用甚微,可不必考虑。所以为了防止余氯的氧化作用对反渗透膜产生的降解作用,我们要进行脱氯。目前常用的方法有活性炭和药物还原两种方法将其还原成无害的氯离子。
根据理论计算1.34mg/l的SMBS可以脱除1.0mg/l的余氯。在实际的工程中每脱1.0m/l的余氯需要3.0mg/l的SMBS.(是食品级的)
亚硫酸氢钠还原率基本是,因为这是一个氧化还原反应,大家都知道氧化还原反应是那么多的反应中反应速率快的,另外一半情况下还原剂的投加量都会多一些,所以呢对于次氯酸钠的去除率可以完全去除。但是好安装在线式余氯检测仪,发现超标及时处理。
但是一般涉及到的投资成本偏高,所以现在基本都不采用。当然活性炭也不是的,1.5年左右更换一次,因为活性炭的吸附能力是有限的,吸附饱和后就会丧失了去除余氯的作用,此时需要及时更换。

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