双氰胺甲醛脱色剂艾奇诺脱水絮凝剂

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随着纺织印染工业的发展,印染废水污染也日异严重!众所周知,印染废水主要来源是印染中的漂炼丶染色丶印花整理等工序,而且,这类废水色度高,对环境污染也极其严重.因此,如何使印染废水脱色是处理的重要问题!
针对上述问题,本司新引进德国技术,结合现阶段环境保护的要求,研发了一款于各类有色废水脱色的脱色剂FS,能有效解决各类废水色度高丶难处理的问题.处理后的废水无色透明,且不返黄.在脱色的同时,且对污泥的减少、悬浮物、COD的去除等方面也有明显的优势。配合净水剂使用,效果更佳,确保各污染指标达到国家排放标准。
性能与特点:
1.脱色剂FS,用于各类有色废水的处理,是集脱色丶絮凝丶去除COD等多种功能于一身的阳离子高分子化合物,特别适合处理难于絮凝脱色的印染废水.
2..脱色剂FS,主要应用于印染工业废水的脱色处理,适用于活性丶酸性丶分散等染料的废水处理,也可用于皮革丶颜料丶油墨丶造纸和电镀等工业废水处理.
3.脱色剂FS,脱色效果,一般用量极少就可以达到优良的脱色效果,处理后的废水无色透明,且不返黄。
4..脱色剂FS,集吸附、架桥、混凝、共沉淀、网捕等作用机理于一身.
用法用量:
一般与净水剂一起使用,使用时先加入脱色剂FS,然后加入净水剂.
净水剂用量 :0.2-0.5g/l 。
脱色剂用量 :0.1-0.2g/l 。

脱色工艺中,根据脱色原理可以将脱色剂分为三大类:絮凝脱色剂、氧化脱色剂和吸附脱色剂;絮凝脱色剂是一种具有脱色、絮凝等多种功能的季胺型阳离子聚合物[1];吸附脱色剂一般为活性白土、凹凸棒土、活性炭和吸附树脂等,可在脱色工序通过吸附和过滤的方式去除油品中的杂质和氧化物,吸附脱色剂通常具备除杂、去味、脱色和分离的功能,使颜色较深的油品变成浅色透明的液体,加工后的油脂酸值、色度等指标符合国家标准[2];氧化脱色剂是通过臭氧等氧化性物质将油品种有色基团破坏达到去除色素的目的[1]。

油品中较为常用的吸附脱色剂是一种利用对某些色素具有较强选择吸附作用的物质,在一定条件下吸附脱色剂能有效的吸附去除油脂中的色素和杂质,能作为吸附脱色剂应具备的条件:(1)吸附色素的能力强,脱色时能减少该吸附剂在油脂中的用量;选择性吸附色素的作用显著且能大量吸附色素而吸油较少;(2)化学性质稳定,不与油脂发生化学作用,不会使油脂因脱色带入异味;(3)易与油脂分离,有一定的粒度且不溶于油脂;(4)且供应充足,来源广,价格便宜。在油脂工厂中常用的吸附脱色剂有:活性白土、凹凸棒土、活性炭、沸石、膨润土、硅藻土、珍珠岩、硅胶、活性氧化铝等。

近有师傅提问,是否有氧化厂用的污水脱色剂,小编查阅相关资料和大家分享!
我们了解一下氧化厂的污水组成成分,电镀废水的来源,

电镀生产中产生的废水成分非常复杂,除含氰(CN-)和酸碱外,重金属是电镀业潜在危害性的污水类别,这些物质严重危害环境和人类身体健康。电镀废水的主要来源有:
1、镀件清洗水(是主要的废水来源)。该废水中除含重金属离子外,还含有少量的有机物,其含量较低,但数量较大。
2、镀液过滤冲洗水和废镀液的排放。这部分废水数量不大,但含量高,污染大。
3、工艺操作和设备、工艺流程中等造成的“跑、冒、滴、漏”排放的废液。
4、冲洗设备、地坪等产生的废水。

电镀污水的治理在国内外普遍受到重视,已研制出多种治理技术,通过将有毒治理为、有害转化为无害、回收贵重金属、水循环使用等措施消除和减少污染物的排放量。随着电镀工业的快速发展和环保要求的日益提高,目前电镀污水治理已开始进入清洁生产工艺、总量控制和循环经济整合阶段,资源回收利用和闭路循环是发展的主流方向

印染废水的成份复杂、色度大、浓度高且生物难降解物质多。对印染废水的处理而言,重要的是解决颜色问题,而废水的颜色主要来源于染色阶段所排放的染色废水,目前市场上用得比较多的染料有:活性染料、酸性染料、碱性染料、分散染料、偶氮染料、还原性染料、水溶性染料和硫化染料等,其中活性染料和酸性染料是使用量为广泛的水溶性染。因为不同的染料造成的水质不同,处理时所要用的药剂也就不同,所以脱色也成来了印染废水处理中为棘手的问题。

印染废水脱色根据处理方法不同可分为两大类,即生化法和物化法。物化法包括吸附、混凝、中和等,生化法包括活性污泥法、生物转盘等。实际水处理工程中经常是多种方法组合,以便取得佳的效果。小编是一家水处理药剂生产商,其中脱色剂的表现尤为出色,这里小编将对吸附脱色和絮凝脱色作一综述。

<1>吸附法

吸附法是采用活性炭、粘土等多孔物质的粉末或颗粒与废水混合,或使废水通过由其颗粒状物组成的滤床,使废水中染料等污染物质吸附于多孔物质表面等而除往。吸附脱色的一个主要优点是通过吸附的作用可将染料从水中往除,吸附过程保存了染料的结构。

1.1活性炭吸附剂

活性炭对染料具有选择性,其脱色性能顺序依次为碱性染料、直接染料、酸性染料和硫化染料。通常活性炭由动物性炭、木炭、沥青炭等含炭为主的物质经高温炭化和活化而成。活性炭微孔多、大中孔不足、亲水性强,限制了大分子及疏水性染料的内扩散,适用于分子量不超过400的水溶性染料分子脱色,对大分子或疏水性染料的脱色效果较差。采用活性炭可以有效往除废水中的活性染料、碱性染料、偶氮染料。在一定条件下,活性炭还可直接吸附某些重金属离子。另外,活性炭吸附水溶性染料时,吸附率高,但不能吸附悬浮固体(ss)及不溶性染料。活性炭固然吸附性能优良,但由于再生困难,本钱高,一般应用于浓度较低的染料废水处理或深度处理。对于中小企业而言,往往需要价格便宜、原材料易得的吸附剂来处理废水。

物理吸附脱色法
这是一种安全性高、操作简单、吸附能力强的物理处理法,常用的吸附剂有活性炭等。它们对碱性染料、直接染料、酸性染料及硫化染料都有很高的脱色能力。但是这些材料多为非可再生资料,成本较高,不适宜大规模应用。

氧化还原脱色法
这是一种相对比较常见的方法。如漂白水等的氯氧化法、臭氧氧化法、过氧化氢及电解法、光氧化法等,它们是通过这些强氧化剂对废水中的染料共轭体系或发色基团进行破坏。这种方法对除还原、硫化和涂料的染料废水脱色效果都非常高,但其运行费用相对偏高。
芬顿脱色法

芬顿法对于废水中难以降解沉淀的物质都有很强的去除作用,在印染废水处理中也同样具有脱色的物质,其作用原理同为强氧化反应,但它同时兼具混凝作用,在pH<3时,可将水中COD去除率提高至90%以上。

混凝脱色法
硫酸亚铁与聚合硫酸铁的印染废水脱色原理就是混凝脱色之一。这种方法利用硫酸亚铁其自身的电中和、压缩双电层、吸附架桥及网捕功能,将水中的胶体态染料及悬浮态染料进行吸附沉淀处理。从而达到90%以上脱色效果,成本可控。当然,希洁化学额的脱色剂在废水脱色中也应用了这一方面的脱色原理。

进展1:出水悬浮物影响了出水检测指标;沼气产生量逐步增大,水量提升明显。目前的SV30沉降比在20%,污泥量差很远,同时是因为改造工程,发现曝气池的风量不够,活性污泥目测发黑,不如之前的效果好;厌氧IC的出水很稳定,不足是悬浮物增多了,也是与提升水量有关系,负荷提升造成的悬浮物增多;水温36℃,水量每日约100m³。

进展2:因为水量的提升,原水悬浮物增多,加上颗粒污泥中的絮状体,出水悬浮物明显增多。今天取一部分颗粒污泥回家,试验一下颗粒污泥不在旋流状态下,能够放置多久不破裂。

由于沼气的产生,使得投加进入的污泥体积缩小。

进展3:总水量已经提升到每日100m3,原水COD18000mg/L,PEIC出水1500mg/L,二沉池出水350 mg/L,沉降比20%。污泥长得很慢。近日突然来一股高悬浮物废水,造成所有系统悬浮物升高,出水水质变差,已采取紧急措施,查明来水问题,堵住了源头;还有一波高盐水,盐分为24000前计划进行稀释后分配进水。目前存在的问题仍为AO之后的颜色很浓,准备进行脱色处理,是选择树脂吸附还是脱色剂较好?

进展4:针对好氧池出水色度超标,进行了脱色试验,脱色剂+PAC+PAM
烧杯背面是一个开水壶的商标,投加之前看不到,投加之后看的很清楚。效果还是刚刚的,就是颜色还是去除不。

更换脱色剂种类之后,所呈现的脱色效果如下。其中,氧化剂就试了次氯酸钠,效果很差,几乎不起作用。从脱色效果来看,脱色剂对于印染废水和造纸废水还好,这种水质不适应。
脱色试验主要是针对后续工艺构筑物考虑,因为没有池体,加入用芬顿,臭氧,需要增设反应池或者清水池,现场有一台闲置气浮,可以用脱色剂+絮凝剂来进行脱色。

进展5:原水CODcr18000mg/L,IC出水1100mg/L,A池1100mg/L,好氧池1000 mg/L,二沉池1000mg/L,脱色之后600mg/L,SV30=20%,污泥依然不增长。看来厌氧没有问题,就是AO池的去除效果太差了,主要原因就是考虑什么因素造成了污泥的抑制。氨氮原水80mg/L,IC出水300mg/L,O池40mg/L,氨氮高的原因,原水中有蛋白质,经过IC的氨化,氨氮增加很多。主要考虑氨氮和亚硝酸盐的情况了。

进展6:AO工艺的O池,污泥从5%增加到20%后,再无进一步增长;DO原水2.0mg/L,后来增加水量,DO明显不足,更换了一台鼓风机,风量是原来的2倍,DO充足,1.5mg/L以上。镜检发现没有钟虫、累枝虫,无丝状菌,菌胶团状态可以,杂质较多。

因为污泥不增长,决定投加新污泥,将原有污泥抽掉一部分,投加一部分新鲜污泥;故补充了含水率80%的干污泥20m3,污泥为其他污水厂的好氧池脱水污泥。行投加,待污泥增长后再进行排泥。

投加污泥之后,还没有反色,曝气池的颜色比较深,看起来有黑色,因为不能停产,IC厌氧罐的出水,直接进了AO系统。没办法,投加的过程也没挺,直接进水了,好在有原有的部分污泥,能挺得住。通过过滤吸附剂絮凝沉降实验,色度去除效果较好,但费用费用高。如下为烧杯实验结果。

污泥投加之后原水的COD18000-2000mg/L,IC出水之后稳定1000-1100mg/L,二沉池出水600-800mg/L;氨氮原水160mg/L,出水30mg/L。SV30为60%,MLSS未做检测。AO系统略有改善,出水数据略有下降,当初设计有深度处理工艺,但为节省投资,擅自去掉后续深度处理工艺,目前依靠现有工艺很难实现。

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