武夷山脱脂除油,井底河道池塘清淤泥离你近
锅炉清洗新建机组的吹管、调试、启动阶段是管道腐蚀严重、结垢快的阶段。介绍了在锅炉吹管期间。采用带负荷清洗技术结果表明。锅炉清洗能有效地清除系统中的腐蚀产物和杂质。在吹管过程中投加BOCP106清洗剂及UOCP169清洗保养剂。可获得满意的清洗效果。并在金属表面生成钝化保护膜。有效腐蚀的发生和发展。清洗结束后。打开汽包人孔门进行了检查:内表面清洁。基本无残留氧化物和焊渣。无二次浮锈。无点蚀、金属粗晶析出的过洗现象。无镀铜现象。有完整的钝化保护膜。固定设备上的阀门未损伤化学除氧也由于温度低作用小。造成含有饱和浓度氧的补给水直接进入热力系统。而导致各部位。包括汽包、水冷壁发生严重的氧腐蚀。加上因消缺检修频繁启停的应力冲击、汽水脉动等因素使表面腐蚀更厉害。
凝汽器结垢严重影响了冷凝效果,影响端差、真空度和发电量。结垢缩短了凝汽器设备使用寿命和正常出力。如凝汽器管结垢达0.3mm,可影响汽轮机效率;超过0.5mm,可影响汽轮机出力,大幅浪费能源。凝汽器管泄漏将引起锅炉机组各类水质故障,而腐蚀泄漏多由于循环水结垢而引起。结垢导致凝汽器工作效率大大降低,影响机组运行经济性和安全性。因此,合理的清洗很重要,也能延长使用寿命,提高换热效率,本文给大家介绍的就是凝汽器的清洗方案及清洗工艺流程。
一、造成凝汽器的堵塞的原因:
1.循环水结垢造成堵塞,一般是因为水中的碳酸盐遇热后,形成氢氧化镁等物质,粘结在换热器受热面上,导致受热面水循环不良,又引起悬浮物沉淀在换热器表面,造成二次水垢,的降低换热器传热效率。
2.杂质进入管道,导致堵塞,一般是在施工过程中,一些操作错误引起的。
管道内部生锈,引起堵塞,尤其是在储运期间,造成铁锈生成的速度加剧,因此停机期间的清洗十分重要。
二、凝汽器的清洗方式
一般凝汽器采用的清洗方式,都是酸洗、机械、高压水等试式,然而这类的清洗方式,会对设备的本身造成损害,甚至导致设备的报废,因此目前市场上又开发出了新的技术,对凝汽器进行清洗,能减少对设备的损耗,受到了大众的青睐和认可,因此在对凝汽器进行清洗的时候,清洗剂的选择十分重要,这需要的清洗人员进行判断。
三、凝汽器清洗工艺及流程:
选择合适的清洗剂,并针对凝汽器的面积及结垢状况,计算出清洗剂的用量。
根据凝汽器的管路容积,准备好清洗剂的容器,能满足循环需要即可,容器内表面要求干净无氧化层或者使用非金属材质的容器。
根据凝汽器内部循环压力要求,准备好可供循环的工业离心泵,准备好泵与凝汽器及容器的连接管路,必要时要制作法兰连接并连接好管路。
根据垢层厚度或者是清洗时间来确定清洗剂清洗剂使用浓度。
在容器内倒入足够量的清洗剂开始对凝汽器设备进行循环清洗
循环清洗过程中由于清洗剂与垢质发生化学反应,在溶液槽内可发现有明显溶解的垢质杂质及泡沫。
清洗一段时间后,用PH试纸对清洗剂进行测试,测试结果PH值如4-5左右时,需适量添加清洗剂原液继续清洗。
清洗过程中需要时刻对清洗剂进行测试,保持PH值在3以内有效范围且长时间再没有变化时,说明凝汽器设备已经清洗干净。
在容器在賖清水进行循环冲洗置换,把残留在设备内的已经剥离的垢质和其它杂质冲洗干净。
锅炉清洗作为酸洗除垢剂。除了具有上述优点外。也还存在一些不足之处。主要表现在两个方面。一是本身不象、柠檬酸、EDTA等锅炉清洗剂那样具有特殊络合能力的阴离子。因此。对于铜、硅垢的清除则无能为力。也无法缓和象Fe3+、Cu2+这些离子对基底金属腐蚀的促进作用。遇到这种情况时。则需要引入其他辅助清洗剂来协助完成。另一个问题是高合金钢。特别是奥氏体不锈钢在介质中。由于Cl-离子的作用。容易发生小孔腐蚀和应力腐蚀裂开。
新建锅炉及附属管线在制造、加工过程中不可避免地会形成高温氧化轧皮和带硅氧化皮。出厂时有些锅炉内壁浸过油脂。贮存期间因电化腐蚀现象的存在又会生锈。运输过程中还会有尘埃。细小泥沙颗粒、污染物沉积附着在管子内壁上。在焊接安装过程中。焊口处还有焊瘤、焊渣存在。这些污垢的存在势必会严重影响锅炉启动后的正常传热和锅水水质。给企业带来不可弥补的损失。因此。为了确保锅炉运行的安全。在新建锅炉开车前进行一次的化学清洗。将上述污垢、杂质清除干净。把管线中存留的其它杂物冲出。为锅炉正常开车创造良好的条件是非常重要的。
武夷山脱脂除油,井底河道池塘清淤泥离你近经数家土壤脱臭床实践,臭气通过土壤速度为2-17mm/s,设计是一般选5mm/s有效土壤厚度为5cm,臭气与土壤接触时间为1s。化学反应法除臭2.1加氯消毒除臭此法机理是利用的杀菌消毒作用除去水中有机物,杀灭藻类;对水体消毒,使其保持一定的余氯量,确保杀菌的效果。采取在进水管网中加氯进行预消毒来控制恶臭。2H2O2控制恶臭利用H2O2控制恶臭机理是在城市污水的pH条件下,H2O2与H2S之间发生如下反应,终生成单质硫和水:H2O2+H2SS+2H2O此反应的实际效率受许多因素制约,其中重要的是有效反应时间和反映持续的时间,其时间分别为5-2min和1-2h。