辽源脱脂除油,循环冷却水系统清洗

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辽源脱脂除油,循环冷却水系统清洗
其运动粘度逐渐增加。这是由于导热油组分在高温下发生热裂解、热缩聚反应。热裂解反应结果导致生成小分子化合物。使其粘度减少。而热缩聚反应生成高分子产物。使其粘度增大。小分子化合物会有少量挥发。总的结果使油品粘度增大。见表2。残炭量随温度而增大。当使用温度在300~400℃时易发生热裂解。在管道、设备内壁生成积炭。影响传热效率。加速传导油老化失效。也使炉体。管道局部过热。损害机械强度危及人身安全。导热油在管道的结垢不同程度地缩小了输油管路的流通面积。增大了摩擦阻力。加大了输送能耗。降低了管道的输油能力。甚至有时还会导致初凝停流等事故发生。
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冷却塔是用水作为循环冷却剂,从一系统中吸收热量排放至大气中,以降低水温的装置;其冷是利用水与空气流动接触后进行冷热交换产生蒸汽,蒸汽挥发带走热量达到蒸发散热、对流传热和辐射传热等原理来散去工业上或制冷空调中产生的余热来降低水温的蒸发散热装置,以系统的正常运行,冷却塔暴露于大气中,运行过程中会有大量的泥沙、藻类等附着于冷却塔填料表面,不清理干净会在以后的运行中将这些污垢冲洗到冷却器内造成冷却器内热交换铜管的堵塞,影响热交换效果,所以对冷却塔进行清理。因此要想冷却塔的正常使用离不开对它的清洗,下面玉顺环保小编给大家讲解一下冷却塔清洗。
一、停机清洗
及按照清洗流程杀菌灭藻清洗--清洗除垢剂清洗--预膜--清洗后的清理。此方案需要在停机状态下进行清洗,时间8天左右,除垢率95%以上。
清洗程序:水冲洗--杀菌灭藻清洗--清洗剂除垢清洗--清洗后冲洗--预膜--清洗后的清理。
二、水冲洗
水冲洗的目的是用大流量的水尽可能冲洗掉系统中的灰尘、泥沙、脱落的藻类及腐蚀物等疏松的污垢,同时检查系统的泄漏情况。冲洗水的流速以大于0.15m/s为宜,冲洗合格后排尽系统内的冲洗水。
三、杀菌灭藻清洗
杀菌灭藻清洗的目的是杀死系统内的微生物,并使设备表面附着的生物粘泥剥落脱离。排掉冲洗水后将系统内加入杀菌灭藻剂进行清洗,当系统的浊度趋于平衡时停止清洗。
四、清洗液除垢清洗清洗液清洗的目的是利用清洗剂把系统内的水垢、氧化物溶解后溶于水冲洗掉。将清洗剂加入空调系统用循环泵循环清洗并在高点排空和较低点排污,以避免产生气阻和导淋堵塞,影响清洗效果。清洗时应定时检测清洗液浓度、金属离子(Fe2+、Fe3+、Cu2+)浓度、温度、PH值等,当金属离子浓度趋于平缓时结束清洗。
五、清洗后的漂洗
此次水冲洗是为了冲洗掉清洗时残留的清洗液以及清洗掉的杂质,冲洗是要不断开起导淋以使沉积在短管内的杂质、残液冲洗掉。冲洗是不断测试PH值,浊度,当PH值、浊度趋于平缓时结束冲洗。
六、用高压水冲洗蒸发器,将蒸发器内沉淀的杂质冲洗掉,必要时也要对蒸发器单外接循环系统进行清洗。2、冷却塔清理由于冷却塔暴露于大气中,运行过程中会有大量的泥沙、藻类等附着于冷却塔填料表面,不清理干净会在以后的运行中将这些污垢冲洗到冷却器内造成冷却器内热交换铜管的堵塞,影响热交换效果,所以对冷却塔进行清理。
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1.1.3清洗工艺清洗工艺是根据被清洗对象的材质、清洗要求、结构特点、数量大小、清洗剂的性能、清洗设备工具的功能以及有关的清洗验收标准而制定的操作规程。例如对工业锅炉、化工管道以及型面结构复杂且高清洁度要求的发动机箱体等。编制科学合理的清洗工艺规程是化学清洗成功的关键。1.1.4锅炉清洗设备工具清洗设备工具是不可缺少的。根据清洗要求。有的可以很简单。有的则很复杂。在清洗设备的设计制造中。有时需要多种技术的配合。因而要求清洗设备工具的设计制造厂家与用户密切合作。
并在漂洗完成后进行铁离子检测。达到要求后把pH值调到9―10。再加入钝化剂。并进行升温钝化。三、锅炉清洗展望(一)研究开发、低毒性的化学清洗工艺和化学清洗过程中使用到的缓释剂、钝化剂。并对化学清洗过程产生的废液进行相应的处理或回收利用。(二)对于目前出现的有新材料制成的新设备。进行化学清洗时积累相应的清洗经验。并进行经验总结和推广。(三)在目前能源紧缺的情况下。研究和开发在设备不停机状态下的清洗工艺。
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水体富营养的指标三类,营养因子、环境因子与生物因子,其中,营养因子是水体富营养化的根本原因,而在营养因子中,氮磷则是为关键的存在。控制进入水体的氮磷含量,对于解决水体富营养化问题至关重要。关于污水处理中脱氮除磷工艺中的问题及对策,今天为大家分享1-3个问题,更多精彩内容后期持续发布,请继续关注。问题1:进水COD为12左右,NH3-N为4,要求出水COD为8,NH3-N为2,采用:2/O工艺,因为进水COD太低,污泥一直培养不起来,不过COD达标是没有问题,经过几个生化池后出水为7左右,可NH3-N却不达标,一直是在3左右,而且进水设计是6万T/t,可实际只有2万T/t。

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