是一些老厂还沿用退火缸来退火,以下几种原因也会造成氧化、发黑:
① 该退火缸螺母没拧紧,冲完二氧化碳或高纯氮后漏气;
② 出缸的铜线温度过高,超出30℃时;
③ 拉丝乳化液保养不够,PH 值过低;
成品模出口方向加一个橡皮垫,然后螺纹压紧成品模,解决漏油的问题。
成品模的变形量偏小,是常犯的错误,单模变形需有一个小的变形量,产生的压力才可能大于金属的屈服极限,才可以实现是塑性变形,尺寸才能稳定,单线表面才会有冷拉产生的光照。
技术原因:以前我国内大多数厂家均使用通用性的铜杆,铜含量数可达到99.95%,不过就算日此,铜之中还是存在这O 。原因铜本身不是无氧铜,在加工过程中铜的表面难免会与空气接触而出现氧化。到了现在国内引进了无氧铜的生产技术,以及国内自行开发的无氧铜生产技术,使整个铜线行业均用上了无氧铜,这无疑已经是大大的改善了铜丝的发黑问题。不过由于对铜杆的加工,特别是韧炼工艺的运用和成品铜线芯存放的条件不好,使令到铜线本身还是会有轻微的氧化